制氮機產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低能高產(chǎn)
制氮機產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低能高產(chǎn)2009年比2008年生產(chǎn)能耗下降10%,產(chǎn)值卻猛增31%,這對多數(shù)企業(yè)來說簡直不可思議。然而,橫店集團家園化工有限公司通過設立科技進步獎,樹立節(jié)能減排意識,鼓勵全員參與降耗,將這一成果順利攬入懷中?!斑@一降一升,與企業(yè)設立科技獎,引導大家重視節(jié)能分不開?!奔覉@化工公司總經(jīng)理徐新良說,為激發(fā)員工的科技創(chuàng)新積極性,降低資源、材料消耗,該公司每年都要進行科技進步獎評選活動。截至上月31日,該公司共有150多人申報了47項參評項目。其中,一些項目緊緊圍繞工藝改進和設備改造,已經(jīng)在實踐中運用,并取得了良好的經(jīng)濟效益。
為了增加腺苷蛋酸產(chǎn)量,家園化工公司生物車間與工程部合作,去年10月28日完成對舊烘房的改造:僅花9萬多元錢,將過去的串聯(lián)汽水真空機組改為現(xiàn)在的無油往復串聯(lián)真空機組,不但能耗下降,而且產(chǎn)量驟增。研究生畢業(yè)的車間主任何俊勇介紹說,過去烘干一公斤產(chǎn)品需5.3小時,現(xiàn)在只需0.27小時;如今烘干一公斤產(chǎn)品,可比原來節(jié)汽13.36元,節(jié)電16.66元;據(jù)匡算,年產(chǎn)量由6.57噸,可增至現(xiàn)在的32.8噸。
一項小改革,往往有大收益。動力車間劉彪、蔡祖強等人,經(jīng)過反復試驗,打破原來的思維定勢,將制氮機系統(tǒng)冷卻用水由自來水改為循環(huán)水,一年運行下來可節(jié)約水費支出約50萬元。蔡祖強說,最初人們習慣于將自來水用作制氮機的冷卻用水,原因是若不用清潔的自來水,會在系統(tǒng)內(nèi)的空壓機上形成較多的結(jié)垢。但是,這個注意事項在用水量較大的企業(yè)并不可行。據(jù)測算,一年報廢一臺空壓機只要10萬元,遠抵不上明顯的節(jié)水效益。
節(jié)能減排之“花”不僅根植于老員工身上,而且一批年輕員工也以摘得此“花”為榮。像去年7月才進公司工作的青年大學生王科園也申報了科技獎評選項目。他高興地說,通過對美索巴莫生產(chǎn)進行小技改,每公斤生產(chǎn)成本可從65元降到55.9元。以一年按150噸產(chǎn)量計算,一年可節(jié)省生產(chǎn)成本136.5萬元。
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